一、事件經(jīng)過 2016年7月5日8:47,2號(hào)機(jī)組負(fù)荷323MW運(yùn)行中,汽機(jī)房突然有刺耳響聲,發(fā)現(xiàn)#2機(jī)機(jī)頭處有保溫飛揚(yáng)、蒸汽泄漏跡象,DCS畫面東側(cè)主汽管道壁溫測點(diǎn)由565℃下降到280℃,查機(jī)組運(yùn)行參數(shù)正常,判斷#2機(jī)組蒸汽系統(tǒng)有泄漏。 8:50,機(jī)組跳閘,首出“DEH故障停機(jī)",鍋爐MFT動(dòng)作滅火,機(jī)組停機(jī)。
1、機(jī)組跳閘原因: 東側(cè)主汽溫度測點(diǎn)保護(hù)套管首先泄漏,造成保溫吹損、壁溫測點(diǎn)脫落,溫度由565℃突降為280℃,并顯示該區(qū)域環(huán)境溫度;AST電磁閥組受高溫蒸汽直吹及烘烤,出現(xiàn)接線軟化,線路接地、短路現(xiàn)象,發(fā)直流接地信號(hào),AST電磁閥保險(xiǎn)熔斷,導(dǎo)致主汽門關(guān)閉,逆功率保護(hù)動(dòng)作觸發(fā)“DEH停機(jī)"、聯(lián)跳發(fā)電機(jī),機(jī)跳爐觸發(fā)MFT動(dòng)作。機(jī)組停機(jī)后東側(cè)主汽溫度測點(diǎn)保護(hù)套管崩出、損壞,溫度顯示最大值600℃。 排查4個(gè)AST電磁閥和2個(gè)OPC電磁閥線路,實(shí)測電磁閥線路相間電阻3.2歐,對(duì)地電阻分別是3.9歐和4.4歐,導(dǎo)致6個(gè)電磁閥的保險(xiǎn)熔斷。 4個(gè)AST電磁閥和2個(gè)OPC電磁閥保險(xiǎn)熔斷后,8時(shí)49分19秒AST電磁閥和OPC電磁閥失電,高壓主汽門和高壓調(diào)門的抗燃油壓力失去,8時(shí)50分36秒高中壓主汽門和調(diào)門全部關(guān)閉,8時(shí)50分40秒,實(shí)際負(fù)荷到零,發(fā)變組保護(hù)柜逆功率保護(hù)動(dòng)作,送DEH“發(fā)電機(jī)脫網(wǎng)"信號(hào),8時(shí)50分41秒,DEH “DEH故障停機(jī)"動(dòng)作,汽輪機(jī)停機(jī)、連跳鍋爐。 AST電磁閥保險(xiǎn)熔斷是造成機(jī)組跳閘非停的直接原因。 2、溫度測點(diǎn)保護(hù)套管泄漏原因分析 #2機(jī)組主蒸汽管道材質(zhì)為P91,溫度測點(diǎn)保護(hù)套管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,焊縫為A307,與設(shè)計(jì)圖紙相符。 保護(hù)套管設(shè)計(jì)焊接結(jié)構(gòu)圖: 實(shí)際焊接結(jié)構(gòu)示意圖:
溫度測點(diǎn)保護(hù)套管實(shí)際焊接圖:
從設(shè)計(jì)圖及實(shí)際焊接對(duì)比可以看出:保護(hù)套管與主蒸汽管道焊接未按照設(shè)計(jì)要求開坡口;焊縫設(shè)計(jì)厚度20mm,實(shí)際焊縫厚度9mm。 溫度測點(diǎn)保護(hù)套管安裝焊接質(zhì)量差、未按照設(shè)計(jì)進(jìn)行焊接,導(dǎo)致應(yīng)力方向改變、集中,焊縫截面積減小、強(qiáng)度降低,是造成焊縫斷裂的直接原因。 從斷口形貌看斷口表面粗糙,焊波明顯、完整,可判斷焊縫存在晶間腐蝕,改造后溫度升高進(jìn)一步加劇晶間腐蝕速度,晶間腐蝕沿熔合線附近較為嚴(yán)重。異種鋼焊接存在晶間腐蝕是產(chǎn)生泄漏的主要原因。 三、暴露問題 1、基建安裝施工、監(jiān)督管理不到位(2008年投產(chǎn))。基建安裝時(shí)焊接過程中未按照設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工,焊接質(zhì)量差。焊接過程監(jiān)督不到位、沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)焊接過程中存在的重大隱患。 2、受檢驗(yàn)方法局限、未能發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。機(jī)組投運(yùn)后按照集團(tuán)公司和省公司要求利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行了開展了3次著色探傷檢驗(yàn),檢驗(yàn)均未見異常。
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