某電廠一期2×630MW機(jī)組及二期2×630MW電袋除塵器由原有電除塵器改造而成,保留原電除塵器的第一、二電場的全部設(shè)備并進(jìn)行維修,達(dá)到新裝電場效果;拆除第三、四、五電場的所有內(nèi)件,在其內(nèi)布置袋式除塵器;對原煙道進(jìn)行改造(包括除塵器出入口加裝擋板門,并作好防磨防腐處理)。同步進(jìn)行PLC控制系統(tǒng)的配套改造。其中一期2臺電袋除塵器采用德國魯奇的低壓脈沖旋轉(zhuǎn)噴吹方式,二期2臺電袋除塵器采用固定行脈沖噴吹方式。四臺機(jī)組濾袋材質(zhì)要求相同,基布為PTFE材質(zhì),面層為50%PTFE+50%PPS,過濾面加30%超細(xì)纖維,除塵器出口粉塵濃度小于20mg/Nm3。
表1 性能驗收試驗結(jié)果 由表1可知,在性能試驗中,入口煙塵濃度高達(dá)60g/Nm3的情況下,出口粉塵濃度依然可以保證小于20mg/Nm3。實際運(yùn)行情況:電袋除塵器出口煙塵濃度濃度在10mg/Nm3左右,最大值小于15mg/Nm3。
經(jīng)過長期運(yùn)行后,除塵器壓差增大,尤以三號電袋除塵器最為嚴(yán)重。一、二、四號電袋除塵器最大壓差在1000Pa左右,三號電袋除塵器壓差最大值曾達(dá)到1600Pa。停機(jī)檢查后可發(fā)現(xiàn)濾袋表面有不同程度糊袋現(xiàn)象。 3.1.1 原因分析 (1) 空預(yù)器壓差升高后進(jìn)行了空預(yù)器高壓水沖洗的工作??疹A(yù)器在線高壓水沖洗將產(chǎn)生大量水蒸氣,煙氣濕度增大將加劇濾袋的堵塞、糊袋。 (2) 脫硝工藝中氨的逃逸率高,使濾袋表面粉塵板結(jié)甚至糊袋,導(dǎo)致壓差升高。鍋爐煙氣中含有SO2等氣體,SCR催化劑會促進(jìn)SO2氧化成SO3:2SO2+O2=2SO3。NH3在脫硝過程中會有一部分逃逸出來,這部分NH3與煙氣中的SO3和水蒸汽反應(yīng),生成NH4HSO4。而NH4HSO4在140℃左右呈液態(tài),極有腐蝕性和黏結(jié)性,容易吸附在極板、極線、濾袋表面和灰粉黏合,很難清除下來。過量的硫酸氫胺黏結(jié)在濾袋表面,造成濾袋糊袋,透氣性下降,同時,混合了硫酸氫氨的粉塵粘性增大,也導(dǎo)致濾袋上的粉塵難以清除,必然帶來除塵器阻力的增加。 (3) 由于煙氣中氨鹽含量高,加劇了陰極線芒刺裹灰現(xiàn)象,且裹灰的粘性大,振打清灰無法*清除,造成電場放電不理想,電場收塵效果下降,增加了濾袋的負(fù)荷。 (4) 濾袋噴吹方式調(diào)整不及時,低負(fù)荷壓差小的情況下部分運(yùn)行人員關(guān)閉了定時噴吹,改為定壓噴吹,導(dǎo)致低負(fù)荷時濾袋每有得到有效清灰,壓差一旦上漲則很難下降。 3.1.2 處理方案 在機(jī)組運(yùn)行期間,可采取以下控制措施: (1) 暫停空預(yù)器在線高壓水沖洗工作,若不得不進(jìn)行沖洗,需進(jìn)行水量控制,提高沖洗壓力至50Mpa,控制水量小于1噸/小時。 (2) SCR系統(tǒng)噴氨調(diào)門采取手動控制,在不影響機(jī)組氮氧化物排放指標(biāo)(50mg/m3)的情況下盡量降低脫硝SCR區(qū)噴氨量,最大可能減少氨逃逸量,嚴(yán)格保證氨逃逸小于3µL/L。 (3) 電袋除塵器一、二電場繼續(xù)以0方式運(yùn)行,變壓器電流極限由80%調(diào)整至100%,增加電場出力,降低袋區(qū)負(fù)荷。 (4) 更改布袋的噴吹方式:脈沖閥噴吹間隔在10S以內(nèi)調(diào)整,控制噴吹壓力在0.45-0.5MPa,連續(xù)不間斷噴吹,特別是在低負(fù)荷壓差較低時同樣進(jìn)行連續(xù)不間斷噴吹。 在機(jī)組停機(jī)以后可采取以下方案: (1) 將原脫硝渦流混合器的噴氨方式改造為多噴嘴的格柵式噴氨方式,提高噴氨均勻度。 (2) 進(jìn)行脫硝煙道流場優(yōu)化,提高煙氣流速均勻度,降低氨逃逸。 (3) 離線情況下,使用空氣對所有濾袋進(jìn)行逐個強(qiáng)力清灰,必要時可將袋籠拆除后進(jìn)行深度清灰。
2015年1月31日,在2號機(jī)組停備消缺中檢查發(fā)現(xiàn)除塵器A列1室4號旋轉(zhuǎn)噴吹裝置中心筒晃度較大,手動盤車旋臂異常輕松地轉(zhuǎn)動,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)中心筒上部與回轉(zhuǎn)支承連接的法蘭焊口處斷裂;2015年2月1日,經(jīng)過全面排查,又發(fā)現(xiàn)B列1室1號旋轉(zhuǎn)噴吹裝置中心筒斷裂。 3.2.1 原因分析 (1) 中心筒是插進(jìn)法蘭內(nèi)進(jìn)行的焊接,內(nèi)、外均進(jìn)行了焊接,但焊接高度小于6mm,明顯不符合要求。整個斷裂口較為整齊,法蘭內(nèi)殘存有中心筒壁,但沒有明顯塑性變形,可能在焊接時有咬邊現(xiàn)象;咬邊不但使母材金屬的減薄,還會在母材和焊縫處形成幾何不連續(xù),從而形成應(yīng)力集中,使得焊縫強(qiáng)度降低。 (2) 中心筒上部外表及法蘭外表有明顯的腐蝕、銹跡。中心筒外部本應(yīng)填充硅酸鋁填料的填料室已經(jīng)沒有任何完好的填料,中心筒中下部表面則附著大量黃綠色垢狀物,說明硅酸鋁填料已幾乎被全部腐蝕。分析原因為:除塵器頂蓋上部原本溫度較低,當(dāng)旋噴驅(qū)動裝置各密封面密封不嚴(yán)時,又會有冷空氣進(jìn)入填料室內(nèi),造成填料室內(nèi)的煙氣冷凝,形成酸液,對金屬及保溫層產(chǎn)生腐蝕。 3.2.2 處理方案 (1) 根據(jù)原尺寸重新加工法蘭,嚴(yán)格按照焊接標(biāo)準(zhǔn)與中心筒進(jìn)行焊接。 (2) 測量因斷裂而減少的中心筒長度,兩臺旋噴分別增加23mm、20mm的墊圈以補(bǔ)償中心筒長度。 (3) 重新安裝足量硅酸鋁保溫至填料室內(nèi)。 (4) 旋噴驅(qū)動裝置上部各連接結(jié)合面用硅膠重新密封,防止空氣泄漏。 (5) 對所有中心筒進(jìn)行檢查,重新密封填料室。 (6) 在中心筒和上法蘭之間焊接加強(qiáng)肋。 (7) 使用不銹鋼材質(zhì)中心筒,發(fā)現(xiàn)腐蝕嚴(yán)重的進(jìn)行更換。
本文針對電袋除塵器運(yùn)維過程中出現(xiàn)的濾袋糊袋、壓差增大、旋轉(zhuǎn)噴吹中心筒斷裂等典型問題進(jìn)行了深入分析,總結(jié)了問題出現(xiàn)的原因,并提出了相應(yīng)的解決方案,取得了良好的效果,保證了設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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