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高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!
點擊次數(shù):1320 更新時間:2022-09-05

高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

一、事故等級:一般事故(人員違章)

二、損失概況:一起人身輕傷、機組被迫停運 20 小時

三、事故經(jīng)過


2015 年 7 月 10 日,電廠#2 機組按調(diào)度指令啟動。零時42 分鍋爐點5火,7 時 15 分汽輪機沖轉(zhuǎn),14 時 43 分發(fā)電機并網(wǎng)。15 時 00 分,2 號機組負(fù)荷 100MW,開啟 3 號高加進(jìn)汽電動門暖投高加。15 時 22 分,在開啟 3 號高加正常疏水調(diào)門開度至 20%左右時,發(fā)現(xiàn)正常疏水門有卡澀現(xiàn)象。運行人員隨機通知設(shè)備部機務(wù)及熱控人員對 3 號高加正常疏水調(diào)門進(jìn)行檢查。16 時 20 分,運行人員霍某同熱控人員張某、閔某及項目部機務(wù)人員閆某、趙某到 3 號高加正常疏水調(diào)門處檢查處理。
16 時 30 分,機組負(fù)荷 260MW,三段抽汽壓力 0.99MPa,3 號高加正常疏水溫度 182.9℃,除氧器壓力 0.317MPa,除氧器溫度 154.6℃。熱控人員對 3 號高加正常疏水調(diào)門定位器進(jìn)行整定,整定中 3 號高加正常疏水調(diào)門由 0%快速開至100%,3 號高加正常疏水調(diào)門后大小頭焊口處突然斷裂,大量高溫水汽噴出,造成靠近焊口斷裂處的熱控人員張某、閔某被燙傷,其余三人距離焊口較遠(yuǎn),未受到傷害。
16 時 32 分,運行人員緊急解列高加,快速隔離除氧器汽源,并解列低加,降低機組負(fù)荷。16 時 45 分,因 3 號高加正常疏水焊口斷裂大量水流至汽機零米,造成 2 號機組汽機零米 MCC A、B 段接帶的主機 A、B、C 真空泵再循環(huán)泵、#1 定冷泵、#1-2 凝補泵、小機#1 真空泵、A 小機頂軸油泵、小機#2 凝泵等設(shè)備相繼跳閘。17 時 05 分,2 號機組負(fù)荷降至 80MW,運行人員手動打閘停機。

四、 應(yīng)急救援
事發(fā)后,處在工作區(qū)域的張某、閔某被燙傷,經(jīng)及時用冷水沖洗降溫后,立即將二人送至附近的醫(yī)院治療,并請專家進(jìn)行會診。經(jīng)醫(yī)院診斷兩人均為輕度燙傷,由于受傷人員得到及時救治,恢復(fù)情況良好。

五、原因分析


1.直接原因


1.1 熱控人員在沒有辦理工作票、沒有采取安全隔離措施的情況下,在線整定3號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥,致使調(diào)閥快速全開,產(chǎn)生巨大沖擊力導(dǎo)致調(diào)閥后管道大小頭細(xì)端焊縫處斷裂,是造成本次燙傷事件的直接原因。


1.2 經(jīng)與金屬專家共同檢查分析,3號高加正常疏水調(diào)門后管道大小頭細(xì)側(cè)與直管段焊縫為全氬弧焊,約1/6焊縫有電焊補焊且過燒現(xiàn)象,焊縫周向約1/4未焊透,電焊補焊處有氣孔等缺陷,是造成管道焊口斷裂的根本原因。



2.間接原因
2.1 機組啟動階段現(xiàn)場消缺管理不規(guī)范,為搶時間并網(wǎng),開機過程的消缺工作未履行工作票制度。
2.2 熱控班組存在習(xí)慣性違章現(xiàn)象,安全管理存在漏洞。


2.3 運行當(dāng)值人員對3號高加正常疏水調(diào)門消缺過程中的安全措施把關(guān)不嚴(yán),默許無票作業(yè);熱控人員對閥門快速啟閉可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險和危險點分析預(yù)控不到位。


2.4 3號高加正常疏水管道閥門實際安裝沒有按照設(shè)計施工圖紙進(jìn)行施工,閥門兩端直管段太短,這種安裝方式易導(dǎo)致發(fā)生水沖擊。暴露出技術(shù)管理不到位、隱患排查不深入。

六、防范措施
1. 針對機組啟停過程中的消缺管理、工作票管理存在的漏洞,從嚴(yán)規(guī)范啟停機階段消缺管理,嚴(yán)肅“兩票"的執(zhí)行和危險點預(yù)控卡的執(zhí)行;建立典型危險點預(yù)控卡庫,完善各種典型工作對應(yīng)的危險點預(yù)控分析,監(jiān)督危險點預(yù)控分析的執(zhí)行情況。
2. 針對現(xiàn)場緊急救護(hù)設(shè)施不完備,人員救護(hù)能力不足的問題,完善現(xiàn)場緊急救護(hù)設(shè)施設(shè)備,針對性開展防人身傷害的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作,提高人員進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的危險源辨識和事故預(yù)想能力,完善高溫高壓區(qū)域的安全警示標(biāo)識。
3. 針對人員安全意識淡薄、存在習(xí)慣性違章的情況,在公司范圍內(nèi)開展為期半年的“防人身、保設(shè)備、反違章"專項安全檢查活動,對隱患排查、反違章、兩票的執(zhí)行進(jìn)行重點檢查,進(jìn)一步規(guī)范工作票管理、消缺管理流程。
4. 針對3號高加正常疏水管道閥門實際安裝與設(shè)計施工圖紙不符的問題,對3號高加正常疏水管進(jìn)行改造,聯(lián)系設(shè)計院提出整改方案,利用停機檢修機會對兩臺機組3號高加正常疏水管進(jìn)行改造。將入口彎頭換成φ159×11mm、出口彎頭換成等直徑三通及垂直立管φ159×11mm,材質(zhì)為20G。
5. 針對熱力管道原始焊口可能存在的焊接質(zhì)量缺陷的情況,完善爐外管道金屬監(jiān)督滾動工作計劃,將檢查范圍擴(kuò)大至技術(shù)監(jiān)督范圍外異徑管道、閥門前后、彎頭、汽水兩相流部位原始焊縫、支吊架等部位,盡快在后續(xù)機組停運期間完成相關(guān)檢測工作。并對照設(shè)計圖紙,排查現(xiàn)場的壓力管道是否有與設(shè)計不相符的地方或者設(shè)計不合理的地方。



 

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